回轉窯熟料熱耗高主要四大原因今天公諸于世
(1)化學不完全燃燒熱損失大
①供風不足。由于風機能力小,或容積效率低,或放風量大,或漏風嚴重,使回轉窯內缺氧導致化學不完全燃燒。常表現為:上火速度慢,容易拉深底火。熱工測定時,窯面過剩空氣系數α<1.0,計算空窯風速小于0.5 ~0.6m/s。
②煤的揮發分高,或過粉磨嚴重。這種情況造成嚴重的包氏反應,常產生在使用煙煤或揮發分高的無煙煤,或全黑生料煅燒法生料細度過細的條件下。表現為上火快,高溫帶薄。
③濕料層過厚。濕料層過厚加大了窯的通風阻力,延長窯內包氏反應的時間。濕料層的厚度與窯的供風情況和料球性能有關,一般不應超過600mm。
④斷面通風不均。斷面通風不均,使部分區域(如邊部、二肋或齜火處)嚴重跑風,而大多數區域嚴重缺風缺氧,導致化學不完全燃燒。影響斷面通風的因素很多,也很復雜。如煤粒度過粗,造成底火下沉;高溫帶邊部散熱量大,沿邊物料燒結不好,導致阻力小、風速快;喇叭口角度不適當或料球大小不均,料球熱穩定性不好等,均造成斷面通風不均。熱工測定時,表現為窯面過剩空氣系數差別很大,Δα>0.15。
(2)煙氣帶走熱多
①煙氣溫度高,平均超過150℃。原因主要是濕料層過薄,盲目用大風。
②煙氣量大。過?諝庀禂荡,計算空窯風速大于0.7 ~0.8m/s。
③煙氣量大,并且煙氣溫度也高。主要是由于間歇作業,或斷面通風不均,采用明火或半明火作業。
(3)機械不完全燃燒熱損失大
①煤粒太粗,燃燒時間長,在高溫帶燃燒不完全,就進入冷卻帶,被卸出回轉窯外。
②加煤量過多,鼓風機空氣量不足,燃燒不完全引起機械不完全燃燒。
③空氣量不足。
④回轉窯內熟料結成大塊而致密,通風困難,造成煤粒不能燃燒。
⑤煅燒不均勻,塌邊漏料。
(4)回轉窯結構及操作原因
①回轉窯不能連續作業,或者間歇作業,機窯土燒。
②回轉窯的結構不合理,窯體保溫性能差。
③生料成分或礦化劑配比不正確,KH 和SM 太高。
④煤質太差,燃燒速度太慢,窯溫難得提高,需要較高熱耗。
⑤生料易燒性差,且率值波動大。
⑥料球質量不好。
⑦回轉窯供風不足以及操作習慣不好等。
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